7月4日上午,广州石化重油催化裂化装置设备员林迟跟往常一样,穿梭在塔罐丛林中进行巡检。当他巡检至烟机出口封罐时,一阵淡淡的异味引起了他的注意。
林迟沿着水封罐检查了一遍,但没有发现明显的漏点。一贯敏锐的他觉得附近一定有漏点。他沿着水封罐来回检查了一遍又一遍,反复地看、反复地闻,终于在罐体连接处发现异味较浓。由于管线被厚厚的保温棉包着,为确认漏点的具体位置,他立即联系维护保运人员拆开保温棉,发现水封罐上水管的直管段出现了裂纹。
泄漏介质为450摄氏度的超高温烟气,若不及时处理,可能会发生管线断裂导致装置停工,甚至可能发生人身伤害事故,后果不堪设想。
林迟第一时间将情况向装置主管汇报,并通知维护保养单位抢修。抢修人员到场检查并进行风险评估后,制订先加固管线防止断裂,然后再处理漏点的方案。
方案确定后,工艺员、安全员、工艺主管和安全总监签出火票,从发现漏点到采样分析合格,再到开始动火,只用了二十分钟左右的时间,为抢修的顺利进行创造了条件。
抢修人员首先对管线并进行加固,消除管线断裂的风险。然后按照施工方案对漏点进行处理。期间,抢修人员连续奋战,装置人员全程监护。15时,漏点成功处理完毕。
由于发现和处理及时,一起可能因超高温烟气泄漏而导致的事故被成功避免。(来源:中国石化新闻网 黄敏清 叶清凤)